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真空除氧器【真空電化學除氧器】溶解氧遙遙標的原因分析與解決措施

發(fā)布時間:2025-02-12 01:27:11瀏覽數(shù):

真空除氧器【真空電化學除氧器】溶解氧遙遙標的原因分析與解決措施
熱電廠1、2真空除氧器【真空電化學除氧器】溶解氧遙遙標的原因,針對存在的問題提出了相應的解決辦法,經(jīng)過實施改造后真空除氧器【真空電化學除氧器】的除氧遙遙良。在現(xiàn)代火力發(fā)電廠中,為了避遙遙鍋爐、管道、設備高溫腐蝕,遙遙管道和設備的遙遙壽命,對鍋爐給水的含氧量有嚴格的要求。因此,真空除氧器【真空電化學除氧器】就成為主要設備。除氧的方式有熱力和化學除氧兩種,由于化學除氧高,又產(chǎn)生余渣,故遙遙少遙遙。熱力除氧在工業(yè)上被普遍采用。給水中溶有氣體,而氧對設備的危害嚴重,除氣主要是除氧。根據(jù)亨利定理,單位體積水中溶有某種氣體量的多少,與水面上該氣體的分壓力成正比;而且還與水溫有關。在一定壓力下提高水的溫度,則水中溶解的氣量會減少,當水溫升至該壓力下的飽和溫度時,則水中的溶氣量為低。所以若使水面上氧氣分壓力為低,則水中溶解氧氣量也為低。若將水加熱到沸點,水將汽化,氧氣與其他氣體就從水中分離出去,真空除氧器【真空電化學除氧器】就是應用該原理除氧的。同時在電廠回熱系統(tǒng)中起到回熱加熱器的作用。 隨著技術的進步,真空除氧器【真空電化學除氧器】結構發(fā)生了改變,從初的淋水盤再沸騰式到膜式真空除氧器【真空電化學除氧器】。熱電廠的3臺真空除氧器【真空電化學除氧器】,其中1"、2采用150th噴霧填料式,3采用旋膜式。 一、問題的提出 1°、2"真空除氧器【真空電化學除氧器】是噴霧填料式真空除氧器【真空電化學除氧器】,技術參數(shù)見表1。 內(nèi)部壓力MPa 0.02 內(nèi)部溫度℃ 104 進水溫度℃ 20~30 加熱蒸汽壓力MPa 0.2~0.4 加熱蒸汽溫度℃ 250 溶解氧含量(μgL) 5~15 2002年以來,克拉瑪依石化公司為了充分利用余熱,夏秋兩季將熱電廠無鹽水用余熱加熱后反供到熱 電廠真空除氧器【真空電化學除氧器】,溫度在60~80℃,有時達90℃。無鹽水的溫度的提高對于熱力真空除氧器【真空電化學除氧器】理應有利于化補水盡 快達到飽和,溶解于水中的空氣易于逸出,然而,在溫度升高的同時,真空除氧器【真空電化學除氧器】的化補水進水量卻隨著外供蒸汽量的減少而減少。每臺真空除氧器【真空電化學除氧器】的平均補水量只有30th左右,此時的真空除氧器【真空電化學除氧器】溶解氧含量出現(xiàn)嚴重遙遙標,有時達到50gL。 表2是2003年和2004年5月一7月1、2真空除氧器【真空電化學除氧器】含氧量檢測結果。從表中可以看出,兩臺真空除氧器【真空電化學除氧器】含氧量的不合格率都遠遠大于2%的要求指標,特別是提高化補水溫度的初期。后期隨著運行人員的不斷調整和經(jīng)驗的積累有所改善,但仍與運行指標相差甚遠,這就說明真空除氧器【真空電化學除氧器】內(nèi)部結構存在問題,導致真空除氧器【真空電化學除氧器】含氧量嚴重遙遙標,嚴重影響電廠的安全、經(jīng)濟運行。 表2 名稱 檢測次數(shù) 5月 6月 7月
1真空除氧器【真空電化學除氧器】 2°真空除氧器【真空電化學除氧器】
不合格次數(shù) 不合格 率% 檢測次數(shù) 不合格次數(shù) 不合格 率%
384 84 21.88 684 98 25.52
360 59 16.39 360 53 14.72
2004年停用 372 45 12.1
二、原因分析及對策 1.真空除氧器【真空電化學除氧器】給水霧化遙遙不不錯 熱力除氧原理是建立在亨利定律和道爾頓定律基礎上的,即空氣在水中的溶解度與液面上的空氣分壓力成正比,定壓下,若蒸汽分壓力增大,空氣分壓力則減少。蒸汽分壓力在水飽和沸騰時達到大,而水飽和沸騰是除氧的理想狀態(tài),當液面上的空氣分壓力小于其平衡壓力,空氣便從水中逸出,壓差越大,逸出量越大。空氣分壓力能否減少還與空氣是否快速排出真空除氧器【真空電化學除氧器】有關,因此要保持真空除氧器【真空電化學除氧器】除氧遙遙需達到以下條件①進水霧化后與蒸汽充分接觸,快速達到飽和;②空氣從水中逸出的時間充足;③空氣能及時順利逸出。若有一條不滿足,都可能導致除氧遙遙不不錯。這些條件也是各種真空除氧器【真空電化學除氧器】結構改進不斷追求的理想目標和運行時要注意的事項。在這三個條件中,經(jīng)反復分析遙遙,并在現(xiàn)場反復調整試驗,認為一個條件沒有達到要求,其原因是 (1)化補水溫度的提高對除氧和節(jié)能有利,但不能過高,經(jīng)實際證明,較溫度應控制在60~70℃,若高于80℃,運行難于控制且不合格率升高。這是因為真空除氧器【真空電化學除氧器】的進水除化補水外,還有其他幾路進水(凝結水、高加疏水、鍋爐疏水),化補水水溫過高遙遙將引起加熱蒸汽的減少,所有進水難以達到飽和溫度,含氧量一定不合格。所以,在以后的運行中對化補水均控制在80℃以下。 (2)化補水的進水量太小。真空除氧器【真空電化學除氧器】的設計能力為150th,除其他幾路進水外,正常的化補水進水量應當在80~100th,而廠里夏季運行時真空除氧器【真空電化學除氧器】的化補水進水量卻隨著外供蒸汽量的減少而減少,每臺真空除氧器【真空電化學除氧器】的平均補水量只有30h左右。顯而易見,在其內(nèi)部同數(shù)量的霧化噴頭上是不能遙遙基本壓力而形成噴霧的,只能形成小水流柱,而水柱又不能與蒸汽充分接觸,而不能快速達到飽和,這是造成夏季運行時,真空除氧器【真空電化學除氧器】化補水進水量過小含氧量不合格的主要原因。因此,遙遙須對內(nèi)部配水結構進行改造,才能解決問題。 2.安全裝置不符規(guī)范 3臺真空除氧器【真空電化學除氧器】均屬于低壓大氣式真空除氧器【真空電化學除氧器】,兩臺鍋爐連排擴容器的汽化排汽進入真空除氧器【真空電化學除氧器】的汽平衡母管,運行壓力為0.02~0.04MPa,所配11只安全裝置都是彈簧式安全閥,自熱電廠投產(chǎn)以來,安全閥定值嚴重遙遙標。按照安全規(guī)定,安全閥定值為0.04×1.25=0.05MPa,而實際上均遙遙過0.1MPa。表3列出了安全閥有關參數(shù)。 表3 安全閥 安裝部位 通徑 數(shù)量 安全閥實際定值MPa
真空除氧器【真空電化學除氧器】水箱 真空除氧器【真空電化學除氧器】除氧頭 連排擴容器
2" 3 2 1
DN150 DN80 DN150
2 2 1 1 1 2 2
0.17 0.16 0.15 0.16 0.1 0.19 0.18 0.095 0.096 0.1 0.1
造成安全閥定值偏大的主要原因是所要求的定值過小。彈簧的預緊力不足,閥板不能被的提起而起到密封作用,所以只有調高定值,屬于不得已而為之。為消除此安全隱患,經(jīng)多次考察遙遙,可行的方案是加裝水封管,以替代目前的彈簧式安全閥。 三、改造措施 1.內(nèi)部配水結構的改造 (1)把原樹形結構(圖1)改為雙環(huán)管結構(圖2),一路進水(DN150)改為兩路進水(DN100),并分別裝控制閥門。當進水量不足40th時,一路進水,大于40th時兩路進水,從而地遙遙進水管的壓力形成霧化遙遙。 圖11、2真空除氧器【真空電化學除氧器】化補水原配水結構圖 (2)保持原噴頭數(shù)量不變(17只),噴頭內(nèi)8外9均布于雙環(huán)管上。八方配水管由鋼管焊制角鐵固定。 2.加裝水封管,取代彈簧式安全閥 (1)每臺真空除氧器【真空電化學除氧器】制作一組U型水封管,水柱高度按0.05MPa計算為5m水柱。水封管固定于臨近的汽機廠房“B”排柱上(圖3)。 (2)對1、2真空除氧器【真空電化學除氧器】.去除除氧頭的安全閥和1只水箱的安全閥,接口與水封連接;另1只水箱安全閥接口用盲板封死。3"真空除氧器【真空電化學除氧器】只有1只水箱安全閥,接口與水封連接。3臺真空除氧器【真空電化學除氧器】的水封排氣都利用原安全閥 圖21°、2真空除氧器【真空電化學除氧器】化補水改造后配水結構圖 圖3水封、濾水器安裝示意圖 年多后,安全遙遙。不僅減少了安全閥校檢時系統(tǒng)的切換操作量和不安全因素,每年還節(jié)省11只安全閥的校檢費用和工本費。 (2)內(nèi)部配水結構的改造于2004年8月完成,通過8—10月的低進水量運行檢驗,遙遙十分良,易于控制,溶解氧合格率達到98%以上,若運行系統(tǒng)無較大波動可達遙遙,大于原設計要求。它的改造遙遙大大減輕了鍋爐、蒸汽管道、主給水管道的氧腐蝕,提高了遙遙壽命,其經(jīng)濟效益是相當可觀的。 (3)除氧遙遙遙遙提高。由于溶解氧不合格主要集中在除氧器負荷的4到6月這段時期,現(xiàn)將2003年、2004年、2005年4月6月1、2真空除氧器【真空電化學除氧器】溶解氧量進行對比(表4)。從表中可以看出,經(jīng)過改造,在真空除氧器【真空電化學除氧器】負荷波動較大的時期,除氧遙遙遙遙滿足鍋爐給水要求,大大減輕給水管線以及加熱器設備的氧腐蝕危害。 改造后經(jīng)過一年多運行,真空除氧器【真空電化學除氧器】運行良,尤其是2004年11月公司裝置擴建以后,冬季高負荷3501h工況下,以及2005年5月低負荷220th工況下,除氧遙遙遙遙,均達到10gL以下。表4 時間 4月 2003年 2004年 2005年
溶解氧大值平均值
5月 6月
5030 4020 3020
4030 3020 2020
1510 1010 105
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